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電機(jī)高于額定頻率運(yùn)行增加鐵耗的原因

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  • 發(fā)布時(shí)間:2017/10/14 17:20:33
  • 作者:ly_yinhe

  額定頻率是電動(dòng)機(jī)一個(gè)重要的銘牌數(shù)據(jù),在變頻調(diào)速時(shí),電機(jī)運(yùn)行在額定頻率以下為佳。電機(jī)運(yùn)行于高于額定頻率很多的狀態(tài),危害很大(如某工廠渣處理攪籠電機(jī),50Hz,90kW。為了調(diào)節(jié)合適的轉(zhuǎn)速,通常運(yùn)行于70Hz附近)。

  首先,由于電機(jī)的運(yùn)行頻率升高會(huì)使定子和轉(zhuǎn)子電抗增大,使電機(jī)電流下降,而降低電動(dòng)機(jī)的電磁轉(zhuǎn)矩,即降低電動(dòng)機(jī)帶負(fù)載的能力。其次,會(huì)使電動(dòng)機(jī)鐵損和發(fā)熱量增大。

  三相異步電動(dòng)機(jī)鐵心損耗分為磁滯損耗(Ph)和渦流損耗(Pw),計(jì)算Ph與Pw:

a……1

b……2

  式中Kh:材料系數(shù);Bm:感應(yīng)主磁場(chǎng)強(qiáng)度幅值;V:鐵心體積;d:疊片厚度;K:比例系數(shù);a:材料系數(shù);p:硅鋼片電阻率。

  從1、2兩式可知,電動(dòng)機(jī)的磁滯損耗(Ph)與供電頻率成正比;電機(jī)的渦流損耗(Pw)與供電頻率的平方成正比。電機(jī)的運(yùn)行頻率升高會(huì)使鐵耗大幅上升,發(fā)熱量大幅增加。

  以下具體分析渣處理攪籠電機(jī)71Hz與50Hz運(yùn)行頻率損耗之比:

c

e

  從以上計(jì)算結(jié)果可知,攪籠電機(jī)運(yùn)行頻率由50Hz提升到71Hz,磁滯損耗增加了42%,渦流損耗增加了102%。粗略分析攪籠電機(jī)一年在50Hz增加到71Hz運(yùn)行頻率,增加的鐵耗如下:該電機(jī)的效率為89%,電動(dòng)機(jī)的空載損耗基本上是鐵耗,電動(dòng)機(jī)帶上負(fù)載增加的損耗是銅損。由于定子和轉(zhuǎn)子線圈的直流電阻很低,銅耗遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于鐵損,一般鐵耗占總損耗的60%以上。取鐵損為總耗損的60%,則該電機(jī)的鐵損為:

90x(1-89%)x60%=6.93kW

  電機(jī)的損耗主要為鐵損,而鐵耗主要為渦流損耗。取磁滯損耗和渦流損耗因運(yùn)行上升到71Hz而增加鐵損的平均數(shù),則鐵損增加率為:

(42%+102%)/2=72%

  也就是說(shuō)電機(jī)運(yùn)行頻率由50Hz上升到71Hz.增加的鐵損為:

6.93x72%=4.99kW

  一年增加電耗計(jì)算如下:高爐一天出鐵14次,一次出渣時(shí)間為70min,攪籠一天工作時(shí)間為:

14x70/60=16.3h

  一年作業(yè)350天,一臺(tái)攪籠機(jī)一年工作時(shí)間為:

16.3x350=5705h

  攪籠電機(jī)運(yùn)行頻率從50Hz上升到71Hz,增加的鐵損為:4.99×5705=25324.25kWH,按0.6元/kWh計(jì)算,一年增加電耗金額:25324.25x0.6=15194.55元。

  解決的辦法:既要保證攪籠機(jī)運(yùn)行速度又要保證變頻器運(yùn)行頻率在50Hz處,最佳的辦法就是更換電機(jī),把90kW 8極電機(jī)更換為90kW6極電機(jī)是比較好的辦法,6極電機(jī)53Hz運(yùn)行頻率相當(dāng)于8極電機(jī)71Hz運(yùn)行頻率的轉(zhuǎn)速。


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